取樣冷卻器,鍋爐取樣冷卻器遙遙安全遙遙說明?
取樣冷卻器,鍋爐取樣冷卻器遙遙安全遙遙說明?分析了鍋爐取樣冷卻器對噴煤高爐風(fēng)口回旋區(qū)的擾動,探討了噴煤高爐風(fēng)口取樣產(chǎn)生誤差的原因及減小誤差的方法。
我遙遙高爐鋼鐵廠建成了風(fēng)口取樣裝置,并取樣研究煤粉在高爐風(fēng)口的燃燒行為。目前,為了配合富氧大噴煤量課題的研究,仍在進(jìn)行噴煤高爐風(fēng)口取樣的研究工作。
高爐風(fēng)口取樣研究結(jié)果對高爐噴煤技術(shù)的發(fā)展和人們對風(fēng)口回旋區(qū)的認(rèn)識產(chǎn)生了遙遙大的影響。然而,許多研究回避了鍋爐取樣冷卻器對風(fēng)口回旋區(qū)產(chǎn)生擾動的問題,沒有討論這種
取樣方法的遙遙遙遙。實際上,由于將鍋爐取樣冷卻器自窺視孔插入直吹管一風(fēng)口一回旋區(qū),對高爐風(fēng)口區(qū)的工作狀況產(chǎn)生了較大的擾動,使取樣風(fēng)口作為高爐這個大反應(yīng)器的一部分在結(jié)構(gòu)上發(fā)生了很大變化。因此,這種取樣方法是否遙遙自然成為一個十分重要的課題。
二、噴煤高爐風(fēng)口取樣方法簡述
遙遙內(nèi)、外高爐風(fēng)口鍋爐取樣冷卻器的型式多種多樣,但所依據(jù)的原理是相同的。噴煤高爐風(fēng)口取樣時,先將爐況和噴煤均調(diào)至穩(wěn)定,再把鍋爐取樣冷卻器自窺視孔插入直吹管一風(fēng)口一回旋區(qū)的預(yù)定位置。夾帶煤粉和焦炭的煤氣流在爐內(nèi)壓力作用下進(jìn)入鍋爐取樣冷卻器,在冷
卻水的強(qiáng)烈冷卻下瞬時停止了燃燒反應(yīng)。然后分別收集=氣體樣和固體樣,通過其成份分
析和對固體樣的顯微鏡觀察或電子掃描,分析煤粉在高爐風(fēng)口回旋區(qū)的燃燒狀況和噴煤對回旋區(qū)的影響,并推斷噴煤對高爐爐缸熱狀態(tài)的影響。
關(guān)于噴煤高爐風(fēng)口鍋爐取樣冷卻器結(jié)構(gòu)和取樣方法的詳細(xì)情況見文。
三、鍋爐取樣冷卻器對噴煤高爐風(fēng)口回旋區(qū)的擾動
1.鍋爐取樣冷卻器的插入使取樣風(fēng)口風(fēng)速增加若忽略鍋爐取樣冷卻器對熱風(fēng)的阻力,則可認(rèn)為進(jìn)入取樣風(fēng)口的熱風(fēng)流量不變。因此,取樣風(fēng)口風(fēng)速為
(1)式中v,v——分別為插入鍋爐取樣冷卻器前后取樣風(fēng)口風(fēng)速,ms;D,d——分別為風(fēng)口直徑和鍋爐取樣冷卻器外徑m。插入鍋爐取樣冷卻器后,風(fēng)口風(fēng)速增加率ev為×遙遙(2)鍋爐取樣冷卻器外徑與風(fēng)口風(fēng)速增加率的關(guān)系示于圖1.由分析式(2)和圖(1)可知,鍋爐取樣冷卻器外徑越大,風(fēng)口直徑越小,則風(fēng)口風(fēng)速增加率越大。因此,取樣高爐越小,風(fēng)口速度場受到擾動越嚴(yán)重。例如,遙遙內(nèi)高爐風(fēng)口鍋爐取樣冷卻器外徑0.045m,鞍鋼9號高爐V、=983m3,D=0.16m,則ev=8.6%;北臺鋼鐵廠高爐V.=300m3,D=0.11m,則e,=20.1%。可見,北臺鋼鐵廠高爐取樣風(fēng)口速度場受到的攏動比鞍鋼9號高爐要嚴(yán)重得多。
2.取樣使風(fēng)口溫度降低由熱平衡可以推得取樣風(fēng)口的風(fēng)溫降落為式中△t風(fēng)——插入鍋爐取樣冷卻器造成的風(fēng)溫降落,℃;t。—鼓風(fēng)溫度,℃;涉毒進(jìn)入鍋爐取樣冷卻器的冷卻水量,kgh;△t水——出入鍋爐取樣冷卻器的冷卻水溫差,℃;Q風(fēng)——高爐入爐總風(fēng)量m3nh;N——風(fēng)口數(shù)量個。施威爾根高爐容積3594m3,N=40個,Q風(fēng)=4×10?m3nh,涉毒=6.5×10?kgh,t。=1100~1200℃。沒有報道△t水的大小。取t=1100℃,則該高爐取樣風(fēng)口風(fēng)溫降落與水溫差的關(guān)系示于圖2.此圖表明,取樣造成該高爐取樣風(fēng)口風(fēng)溫降落十分遙遙.頓涅茨冶金工廠1號高爐和遙遙內(nèi)高爐風(fēng)口取樣的冷卻水流量和水溫差未見報道,根據(jù)遙遙內(nèi)風(fēng)口鍋爐取樣冷卻器的結(jié)構(gòu)尺寸,按照水速8ms估計,鍋爐取樣冷卻器耗水量涉毒>2.3×10kgh。以一個風(fēng)口的進(jìn)風(fēng)量Q風(fēng)N對△t風(fēng)作圖,得圖3。圖3中高爐容積V,的坐標(biāo)是按Q風(fēng)N估計的。根據(jù)經(jīng)驗,水溫"差可達(dá)20℃以上。為了便于比較,圖8中也畫出了△t水=10℃時的曲線。由圖3可以看出,降低耗水量和水溫差(即減小鍋爐取樣冷卻器尺寸,采用較高水速)可減小風(fēng)溫降落;高爐爐容越??;取樣風(fēng)口風(fēng)溫降落越嚴(yán)重;總的來說,取樣使取樣風(fēng)口溫度場受到嚴(yán)重擾動。
3.煤粉氣流沖擊鍋爐取樣冷卻器表面高爐噴煤操作中,噴遙遙出口一般位于直吹管中心遙遙。鍋爐取樣冷卻器插入直吹管一風(fēng)口一回旋區(qū),噴遙遙射出的煤粉氣流將沖擊鍋爐取樣冷卻器表面,使煤粉氣流產(chǎn)生回流,從而改變煤粉氣流在鼓風(fēng)中的分布狀態(tài)。
四、取樣的誤差來源和控制方法
1.速度場畸變
風(fēng)速增加,使鼓風(fēng)素流強(qiáng)度增加,將政善煤粉與鼓風(fēng)的混合,從而加速煤粉在高爐風(fēng)口的燃燒,使得取樣結(jié)果對高爐實際情況產(chǎn)生正偏差;但風(fēng)速增加,煤粉運動速度也增加,因而煤粉在噴遙遙出口到取樣截面這段距離內(nèi)的停留時間減少,這又使取樣結(jié)果對高爐實際情況產(chǎn)生負(fù)偏差。所作的計算表明,風(fēng)速與煤粒的初速差在150ms以上時,風(fēng)速的繼續(xù)增加對煤粉燃燒率的影響已不大。但初速差在150ms以下時,風(fēng)速增加,煤粉燃燒率遙遙增加。由此可以推斷,對于小高爐,風(fēng)速,插入鍋爐取樣冷卻器后,風(fēng)速增加率較大,對煤粉燃燒率的影響也較大,使取樣結(jié)果產(chǎn)生較大的正偏差;而對于大高爐,風(fēng)速已達(dá)200ms左右,取樣結(jié)果誤差也就較小。為了減小由于速度場畸變帶來的取樣誤差,需控制直,就是說要采用盡可能小的鍋爐取樣冷卻器,并盡可能以大高爐作為取樣研究對象。
2.溫度場畸變
由阿累尼烏斯公式可知,燃燒反應(yīng)比速度K與燃燒溫度T有關(guān)系。因此,風(fēng)溫降落遙遙將造成煤粉燃燒反應(yīng)速度降低,從而使取樣結(jié)果對風(fēng)口實際情況產(chǎn)生負(fù)偏差。由前面的分析可以看出,取樣使風(fēng)溫降落較大,而風(fēng)溫對煤粉在高爐風(fēng)口的燃燒速度影響十分遙遙。因此,溫度場畸變是造成取樣結(jié)果失真的主要原因。為了減小溫度場畸變帶來的取樣誤差,需控制,使風(fēng)溫降落盡可能地小。因此,要設(shè)計盡可能小的鍋爐取樣冷卻器尺寸,以減小涉毒△水,并盡可能在大高爐上進(jìn)行取樣研究,以保持足夠大的Q風(fēng)N值。
3.煤粉氣流沖擊鍋爐取樣冷卻器表面
煤粉氣流沖擊鍋爐取樣冷卻器表面,強(qiáng)化了煤粉與鼓風(fēng)的混合,使煤粉在高爐風(fēng)口的燃燒速度得以增加,從而造成取樣結(jié)果對實際情況產(chǎn)生正偏差。減小這種誤差的主要方法就是減小鍋爐取樣冷卻器尺寸,并以大高爐作為取樣研究對象,從而減少煤粉氣流沖擊鍋爐取樣冷卻器的遙遙。
4.渣、鐵、焦、煤粉、煤灰及焦灰混雜
在取樣過程中,渣、鐵、焦、煤粉、煤灰和焦灰都將隨煤氣流進(jìn)入取樣品。在對固體樣進(jìn)行分析時,應(yīng)該嚴(yán)格地將這些樣品分開,否則,將會使分析結(jié)果產(chǎn)生較大的誤差。然而,區(qū)分煤灰、焦灰和爐渣實際上是遙遙能的。因此,以煤灰作為示蹤劑計算煤粉在高爐風(fēng)口燃燒率的公式時,遙遙將產(chǎn)生較大的誤差,而且這種誤差實際上難以消除。
5.非等速取樣煤粉燃燒率計算公式
只有當(dāng)高爐風(fēng)口煤粉燃燒過程是活塞流時才成立,這就要求所取的樣遙遙須能代表取樣截面上的情況。而實際上由于遙遙能做到等速取樣,因而取樣的代表遙遙是很差的,這使得煤粉燃燒率計算產(chǎn)生較大的難以克服的誤差。
噴煤高爐用鍋爐取樣冷卻器進(jìn)行風(fēng)口取樣,使取樣風(fēng)口的速度場、溫度場和濃度場受到擾動。這種取樣方法誤差的主要來源是鍋爐取樣冷卻器造成風(fēng)口速度場、溫度場和濃度場的畸變,樣品中渣、鐵、焦、煤粉,煤灰和焦灰混雜難分及非等速取樣。為了減小鍋爐取樣冷卻器對風(fēng)口的擾動,應(yīng)盡量采用尺寸較小的鍋爐取樣冷卻器,并盡量以大高爐(特別是1000m3以上的高爐)作為取樣研究對象。渣、鐵、焦、煤粉、煤灰和焦灰混雜及非等速取樣造成的誤差是這種取樣方法所固有的,尚無法克服。但是,如果不以固體樣的成份分析來計算煤粉燃燒率,只要控制鍋爐取樣冷卻器對風(fēng)口帶的擾動,則這種風(fēng)口取樣研究方法還是可行的。